張霞對《華夏酒報》記者介紹,在壓蓋工序中,套蓋之后,壓蓋機對瓶蓋是一次性全壓,壓住后瓶蓋就拔不下來(lái),在檢驗過(guò)程中,有可能發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,就需要返工。由于瓶蓋已經(jīng)全部壓住,需要把瓶蓋撬下來(lái),而一撬瓶蓋就會(huì )出現破損,導致酒瓶、酒蓋不能再利用。一天生產(chǎn)下來(lái),會(huì )有近百個(gè)破損。同時(shí),返工的酒瓶不能夠在上班時(shí)撬,要在下班后派專(zhuān)人撬蓋,不但費時(shí)、費力,而且破損率很大,直接導致生產(chǎn)成本增加,影響了班組、車(chē)間的產(chǎn)質(zhì)量。
21組包裝的是河套老窖十年陳釀,十年陳釀是河套系列酒中的高檔酒,價(jià)位高,生產(chǎn)成本也高,一個(gè)十年陳釀的雙防金色鋁塑蓋的成本就達1元之多。
面對壓蓋產(chǎn)生的這種普遍問(wèn)題,為了提高班組的產(chǎn)質(zhì)量,作為班組長(cháng)的張霞絞盡腦汁,設法解決這個(gè)問(wèn)題。
通過(guò)長(cháng)期的觀(guān)察、摸索,她發(fā)現如果適當調整壓蓋機的壓蓋閥栓,將壓蓋機的全壓改為半壓,在檢驗時(shí)如果發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,酒蓋由于只是半壓,受力小,能用手很輕松地拔下來(lái),瓶、蓋不出現破損,利用率提高。同時(shí)在不增加人員和工資的前提下,再增加一道壓蓋的工序,對檢驗合格的酒瓶再進(jìn)行壓蓋,這樣就大大提高了產(chǎn)質(zhì)量,降低了瓶蓋的破損率。這種先頂蓋檢驗后壓蓋的方法被稱(chēng)為“頂蓋檢驗法”。
2006年下半年,21組開(kāi)始試行“頂蓋檢驗法”。剛開(kāi)始試行時(shí),阻力很大,因為過(guò)去壓蓋工序只有兩道,現在卻多出一道,再加上不熟練,生產(chǎn)速度無(wú)形中慢下來(lái),影響了產(chǎn)量。班組成員怨言不少,有的更產(chǎn)生抵觸情緒。
面對困難,張霞頂住壓力,在領(lǐng)導的支持下,繼續試行。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試行后,班組員工由不熟練到熟練,由不適應到適應,生產(chǎn)速度逐漸提高,班組瓶蓋的破損率直線(xiàn)下降,產(chǎn)質(zhì)量提升很快。據統計,21組的十年陳釀雙防金色鋁塑蓋破損率由2006年的1.69%降為2007年的1.08%,包裝二車(chē)間瓶蓋破損率由2007年1—7月的1.70%降為2008年同期的1.29%,節能降耗效果明顯。
“頂蓋檢驗法”試驗成功,在車(chē)間引起不小的轟動(dòng),尤其是降低了瓶蓋的破損率。2008年,“頂蓋檢驗法”還被河套酒業(yè)公司評為2007年度技術(shù)創(chuàng )新與合理化建議獎勵項目!绊斏w檢驗法”現已在包裝二車(chē)間全面推廣開(kāi)來(lái),在日常生產(chǎn)中為企業(yè)的節能降耗發(fā)揮著(zhù)積極的作用。