伊力特玻璃制品有限公司投產(chǎn)于2005年5月,年生產(chǎn)規模1700萬(wàn)只玻璃瓶。
自投產(chǎn)以來(lái),該公司立足區位優(yōu)勢,以質(zhì)量為導向,以創(chuàng )新為先導,努力克服廠(chǎng)子新、職工技術(shù)不熟練、基礎設施不完善等困難,加強了生產(chǎn)設備管理和工藝指標分析、控制。重視員工思想政治工作建設,采取“請進(jìn)來(lái),送出去”形式,加大職工培訓力度,開(kāi)展崗位練兵、技術(shù)創(chuàng )新活動(dòng),鼓勵員工技術(shù)創(chuàng )新,將自主創(chuàng )新作為公司提升競爭力、贏(yíng)取市場(chǎng)的制勝法寶。
24日,筆者看到新疆伊力特玻璃制品有限公司的窯爐數控機旁,一只只通紅的玻璃坯料快速滑向成型機組,印有鮮紅“伊力老窖”字樣的瓷瓶正從烤花爐內緩緩流出。另一條生產(chǎn)線(xiàn)也是忙碌一片,圓柱狀乳白玻璃瓶正被工人們一只只仔細檢查后裝袋待發(fā)。
2007年,公司對供料道缺陷進(jìn)行改造,數控機料道由原來(lái)1.8米增至 2.6米,解決了玻璃強制冷卻造成的析晶和料滴溫度不均的問(wèn)題,通過(guò)近兩個(gè)月的生產(chǎn)證明,這一舉措極為有效,達到了自然冷卻、均衡降 溫的目的,料液質(zhì)量有了很大的提高。成品合格率從80%提高到了88%以上,月產(chǎn)量提高產(chǎn)量近15萬(wàn)只,平均成本降低了0.01元。同年3月,利用邊角料在司爐車(chē)間煤氣發(fā)生爐釬孔周?chē)附恿藞A形邊蓋,使用防臭地漏原理對釬孔進(jìn)行封閉,使噸玻璃煤耗得到了有效控制,從原來(lái)的0.6噸降至0.55噸。同時(shí),公司針對退火爐兩側及頂部保溫不好,造成散熱大、耗能高這一情況,對其添加了保溫層,在降低煤氣消耗的同時(shí)也降低了工作環(huán)境的溫度;并將退火窯延長(cháng)了2.5米,使退火窯的總長(cháng)度達到25米,不僅延長(cháng)了瓶子的冷卻時(shí)間,減低了瓶子的表面溫度,提高了產(chǎn)品的理化性能,還解決了由于瓶子燙手,不便檢驗操作的問(wèn)題,降低了漏檢率,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
不斷探索及革新中的技術(shù)創(chuàng )新,嚴謹的經(jīng)營(yíng)戰略,以人為本和諧的民主管理使伊力特玻璃制品有限公司躍上了風(fēng)馳電掣般的快車(chē)。 2008年上半年,該公司共完成乳白酒瓶1044萬(wàn)只,完成年計劃53%,比上年同期增長(cháng)28%,銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)12.7%,實(shí)現利稅同比增長(cháng)11.5%。